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并条机圈条效应的判断办法、产生起因及解决手段

   日期:2020-05-18     来源:www.365industry.com    作者:二手网    浏览:472    评论:0    
核心提示:并条机的“圈条效应”是前纺并条工序容易见到性、多发性问题,是多年来困扰国内纺纱企业并条工序的难点。  圈条效应波在后道工

并条机的“圈条效应”是前纺并条工序容易见到性、多发性问题,是多年来困扰国内纺纱企业并条工序的难点。

  圈条效应波在后道工序的张力牵伸中都可以自然消除,虽然它本身不会对成纱水平造成影响,但是却使并条条干计算数值失真,也可能与真正的机械波 波长重合、混淆,造成以假乱真而被忽视或误判。因此,需要搞清其产生成因并准时消除。

  “圈条效应”往往是在行车速度较低的状况下产生,如FA302型、FA306A型并条机等行车速度在270m/min以下就可能产生,且波长以棉条筒直径的倍数出现。以400mm条筒直径为例,行车速度270m/min以下时常常会在波谱图上显示760mm~800mm左右处的“圈条效应”波。

  判断办法及产生起因

  把在条干仪上已经走过的条子再走一遍,若“机械波”消失,这个波就是圈条效应波。

  为何并条机会在低速状况下出现圈条效应呢?这是由于目前纺纱厂采用的大都是高速并条机,圈条盘设计对应的速度大都是320m/min以上,圈条盘设计的出条位置在螺旋曲线导管与圈条盘底平面交汇处形成的椭圆形出口的尖顶部,此处使用平滑过渡的空间曲线设计,高速条件下自然不会造成棉条截面形状的急剧性、周期性、规律性改变,因而不会形成圈条效应波。而并条速度在270m/min以下时,圈条盘及空间螺旋曲线导管所形成的圈绕张力明显减小,不仅圈条盘导管内棉条运行轨迹发生变化,而且条子在出口的位置也同样发生很大的位移形成偏离,即脱离了原来的椭圆型出口尖顶部,从圈条盘椭圆型出口挨近内侧面大约缩进1/3~1/4的位置出来。而这个出口的内侧面制造厂家是根本不倒圆角或工艺角倒角很小,棉条在这个转角处受到突然强烈有规律的折叠挤压,条子截面瞬间急剧形变,从而在波谱图上反应为具有周期性、规律性、甚至“烟囱冲顶”的“机械波”。

  这个条子截面形状“形变”产生的波,仅仅是截面形状变得更趋于扁平,但是条干不匀、纤维运动没有变或仅有微弱变化,并不是由于哪个回转零件的缺陷造成纤维运动有规律变化而引起的机械波,二者的“波”具有本质的不同之处。

  解决手段

  从健全工艺入手,把并条机提速至少到330m/min以上采用。现在国内棉纺并条工艺设计的主要问题是看重主区轻视后区,对后区设计后区隔距、牵伸倍数优化的重要程度认识不足。引用一家世界名 牌并条机的一句商品推介词:“牵伸取决于工厂纺纱计划与材料选择密切有关的后区牵伸的设定,假如设定得不正确,不好的指标的影响就会在纱线中被放大”。国际品牌对后区在并条工艺设计中重要功效的看重程度和认识深度可见一斑。依据个人经验纺制38mm化纤,应依据纤维线密度的不一样,后区隔距在22mm~30mm内选取。在小隔距条件制约下后区牵伸倍数也只能很小,不可能放大到理想状况,直接造成主区牵伸倍数过大,不仅各种技术指标难以保证,实质采用速度也只能减少,而低速的直接后果之一就是出现“圈条效应”波。

  也可以不动工艺,不提速,只消除“圈条效应”。这是针对特殊品种、特殊状况下,需要低速采用并条的解决办法。把圈条盘出口内侧面(目前的实质出条位置,有明显摩擦痕迹)用小锉锉修成大一点的圆角(特别应该注意不要把斜管与圈条盘下表面结合处“锉漏”,那样又需要补焊修复),并用“0”号金相砂纸或牙膏抛光即可。

  若使用新型铝合金一体铸压成型圈条盘,不仅具有体轻、光洁、耐用、成型良好、下条顺畅、等很多优点,还因其铸造铝底盘壁厚,不会造成“锉漏”的特征,经锉修后可以使圈条盘适应高、中、低多种采用速度,也不失为解决圈条效应的另一途径。

 
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